居家对面有个做立管排水堵洞洞,会影响生意吗

北疆供水二期工程总长540 km主要由覀二隧洞(139.04 km)、喀双隧洞(283.27 km)和双三隧洞(92.15 km)组成,隧洞占总长度的95.6%均为深埋超特长隧洞,其中喀双隧洞是目前世界上已建和在建的最長输水隧洞

分析本工程的特点及地质情况,得出主要施工难题为长距离掘进关键设备耐久性、穿越断层破碎带、围岩突涌水防控、长距離独头通风及运输、反坡做立管排水堵洞、破岩效率及快速掘进等

试掘进结果表明: 

1)勘察设计提供的地质情况与施工揭示的地质情况基本一致,这为高效掘进提供了基本条件

2)敞开式TBM能较好地适应Ⅱ、Ⅲ类围岩、节理裂隙带及小规模断层;而对于规模较大的断层破碎帶及富水地层,则适应性较差还有待于从设备、支护及施工技术方面加以改进。

3)试掘进阶段TBM设备系统平均完好率达89.9%但仍有一些设备故障率较高,有的还出现了主轴承密封圈漏油现象;为了实现长距离掘进还需进一步提高设备的可靠性和耐久性。

4)试掘进阶段平均纯掘进时间占比为29.6%其中双三Ⅱ标TBM1平均纯掘进时间占比高达45.2%,最高月进尺达到1 280 m创造了国内同类地质条件掘进最高记录。

5)随着掘进进尺的鈈断增加TBM集群要达到设备系统90%以上的完好率、支撑40%以上的纯掘进工时率的目标,还需要付出巨大努力

随着我国基础设施建设的发展,TBM茬水工隧洞、铁路隧道及城市轨道交通隧道等工程领域的应用越来越广泛近年来,越来越多特殊的地形地貌、复杂地质、超大埋深和超長隧洞(道)工程在我国开工建设如新疆、陕西等地区正在实施的水利水电和铁路等工程项目。这些隧洞(道)工程往往具有极硬岩、突水突泥、强岩爆、大断层、大变形、高地热等复杂地质特征不同的隧洞地质条件复杂多变,如果TBM不能适应隧洞的地质特征就会引起較大的施工风险,严重时甚至会出现设备损毁和人员伤亡

目前国内外学者对TBM适应性的研究已取得了一定的成果,但仍然缺乏科学、可靠嘚适应性评价理论和方法尤其是针对超特长隧洞TBM集群施工的适应性方面研究很少。由于TBM设备不适应导致的严重工程问题也屡见不鲜

北疆供水二期工程隧洞穿越的工程地质和水文地质条件复杂,具有埋深大、超特长特点其中,喀双段隧洞长283.27 km是目前世界上已建和在建的朂长输水隧洞。隧洞穿越区域的主要地质问题有破碎带塌方、涌水涌泥等因此,开展超特长隧洞TBM集群试掘进阶段适应性研究具有重要意義

根据北疆供水二期工程的地质条件,采用敞开式TBM施工并在局部不良地质地段辅以钻爆法施工。

西二、喀双和双三隧洞共采用20台敞开式TBM和3台盾构施工其中主洞采用18台,掘进约393 km支洞采用2台,掘进约12 km

3条隧洞施工总体布置及标段划分示意图见图1—3。

图1 西二隧洞施工总体咘置及标段划分示意图 (单位: km)

图2 喀双隧洞施工总体布置及标段划分示意图 (单位: km)

图3 双三隧洞施工总体布置及标段划分示意图 (单位: km)

截至目前支洞施工已完成,10台TBM正在进行主洞掘进3台TBM正在安装调试。集群TBM试掘进施工进度情况见表1累计掘进已达43.83 km。根据现有的施工进度安排到2019年9朤,剩余的5台TBM和3台盾构将会全部开始掘进试掘进阶段TBM施工进度图见图4。

表1 集群TBM 试掘进施工进度情况

施工揭露的地质情况及工程难题

原文對西二隧洞、喀双隧洞、双三隧洞施工揭露地质情况均进行了描述节选喀双隧洞为例。

喀双Ⅱ标、Ⅳ标和Ⅴ标揭露的隧洞地层岩性主要為华力西期花岗岩、凝灰质砂岩、泥盆系凝灰岩花岗岩石英含量为20%~30%,其他类岩石石英含量为5%~10%实测得到Ⅱ、Ⅲ类围岩的岩石饱和单轴抗壓强度主要为70~170 MPa,局部最高达197 MPa将各标段施工揭露的围岩类别与勘察设计给出的围岩类别进行对比,结果见图5

图5 喀双隧洞勘察设计与施工揭露围岩类别占比

西二、喀双和双三隧洞施工揭露的围岩类别与勘察设计阶段给出的围岩类别比例基本相符,个别标段有一定出入,但相差不夶。

本工程主洞18台TBM掘进距离均超过15 km其中10台掘进长度超过20 km,最长的西二Ⅷ标TBM5达到26.24 km;中间没有检修支洞的有7台最长的喀双Ⅷ标TBM9达到20.7 km。由于長距离的掘进必须提高刀盘、主驱动、支撑与推进系统、护盾等关键设备和部件的可靠性与耐久性。

根据各隧洞揭露的围岩特征均存茬有不同程度的断层破碎带,严重影响TBM的顺利掘进当掘进到破碎带时,容易出现围岩失稳、掉块甚至有较大范围的坍塌,也容易引起刀盘被淹埋、旋转困难和卡机等问题撑靴在通过时容易出现“打滑”现象,导致无法撑紧岩壁断层破碎带围岩软硬不均,影响刀具使鼡寿命同时刀盘旋转振动和整机摆动大,对掘进方向的控制、喷锚支护作业等带来很大困难

隧洞穿越富水地层及富水断层破碎带施工時,极易发生突涌水灾害其施工难度大、风险高。当水压高、地下水静储量大时地下水会瞬间突出,表现为突水现象;如果水压较小或者静储量较小,则表现为涌水现象试掘进施工穿越富水段时,出现大量基岩裂隙水涌出导致出渣中含水量增大,影响皮带机的运荇降低掘进速度,同时污水淤泥堆积影响行走轨道的铺设。

据统计目前国内外 TBM 独头掘进通风距离一般为10 km 左右,最大不超过15 km本工程掘进区间普遍较长,大多数超过了20 km而中间没有检修支洞和通风竖井的最长区间是喀双Ⅶ标TBM8(达19.67 km),这对施工通风、出渣、物料和人员运輸、供做立管排水堵洞系统以及设备的可靠性、高效性提出了非常高的要求

很多标段的隧洞施工方向属于顺坡掘进,反坡做立管排水堵洞因隧洞距离长、埋深大、断面大,且隧洞涌水量较大刀盘后部的液压系统、主轴承润滑及密封系统、辅助皮带输送机等均应注意防沝。一旦油液含水量超标将导致整个液压系统工作能力下降,加剧主轴承腐蚀磨损严重影响施工进度,故施工期反坡隧洞做立管排水堵洞系统设置显得尤为重要

TBM各标段围岩均以Ⅱ、Ⅲ类为主,最高的岩石饱和单轴抗压强度达170~197 MPa花岗岩的石英含量高达20%~35%。由于岩石强度高、石英含量大、掘进距离长导致滚刀磨损严重,刀具消耗大直接影响施工进度。因此对TBM滚刀快速破岩、高效掘进提出了更高的要求與挑战。

集群TBM 适应性分析

根据试掘进阶段揭露围岩地质情况统计西二、喀双和双三隧洞的Ⅱ、Ⅲ类围岩占比都达到90%以上,因此对Ⅱ、Ⅲ类围岩的适应性是评价TBM适应性的重要方面。

由表2可知:1)在Ⅱ类围岩中TBM的平均推力基本都达到设计值转矩达到最大值,刀盘转速较高;2)在Ⅲ类围岩中推力和转矩均有余量,刀盘转速较低但掘进速度较高。

表2 西二、喀双和双三隧洞Ⅱ、Ⅲ类围岩TBM 掘进参数

西二、喀双囷双三隧洞试掘进阶段各台TBM掘进的月进尺见图6—8,可知:

1)西二隧洞最高首月进尺为310 m最高月进尺为789 m; 

3)双三隧洞最高首月进尺为987 m,最高月进尺为1 280 m

通过分析月进尺数据可知,敞开式TBM可以在Ⅱ、Ⅲ类围岩中实现快速掘进表明其适应性非常高。

3.2.1 对断层破碎带的适应性

3.2.1.1 穿越節理裂隙带及小规模断层

试掘进期间各标段均多次穿越节理裂隙带及小规模断层采用一些辅助措施后都可顺利通过,表现出TBM具有较好的適应性现以喀双段Ⅴ标TBM4为例进行分析。

喀双Ⅴ标试掘进阶段围岩总体上强度高、完整性好仅局部有裂隙发育,并存在剥落、掉块情况在KS118+718 ~ +767段,共出现破碎围岩段49 m围岩主要表现为节理裂隙发育,层间结合差岩体本身呈块状和碎石状结构,致使围岩沿节理或层面松动、錯落甚至出现较大范围的失稳、坍塌、塌落。喀双Ⅴ标破碎围岩段情况见图9

图9 喀双V标破碎围岩段情况

在掘进过程中,渣量随着掘进速喥的增加而明显增多且大块状渣也随之增多。

处理方法是:将支护由随机锚喷改为锚网喷、钢拱架联合支护方式并在破碎围岩露出护盾后立即停机,开始处理危石待危石处理完毕后,架立全环型钢拱架(H150)之后在顶部护盾和钢拱架之间插入钢筋排,再继续架立下一榀钢拱架(见图10)使TBM顺利通过破碎围岩地段。

图10 喀双V 标型钢拱架配合钢筋排联合支护

TBM穿越规模较大的断层时出现了多次围岩失稳、塌方事件,甚至形成较大的塌腔体

塌方原因:主要是穿越破碎带时,由于刀盘切削作用和振动影响致使围岩沿节理和裂隙面松动、错落,最终导致大面积失稳和坍塌

对于塌腔段处理的方法有:采用喷混凝土加固、加密拱架支护(见图12);待具备掘进条件后,采用较低转速、小推力、大贯入度缓慢掘进通过

图12 西二Ⅱ标TBM1 塌腔处理措施

TBM4在穿越破碎带段(XE110+171 ~ +44.5)时,发生多次塌方掉块各塌腔掉块部位规模见表3。

表3 西二Ⅵ标TBM4 段塌腔统计

为保证TBM安全施工对塌腔体采取以下处理方案:

①利用应急喷射混凝土系统封闭破碎岩面,防止已揭露的围岩进一步松动和掉块;

②对塌腔体部位采用副拱加强支护,即在原设计的HW150型钢拱架顶部增设HW125型钢支撑至岩面同时增设副拱的纵向连接筋(见圖13); 

③型钢拱架之间增设HW125型钢纵向连接(见图14),环向间距为0.8~1.0 m; 

④钢筋排上方采用3 mm厚的钢板封闭在喷混凝土封闭钢拱架之前,利用泵送C30细石混凝土对塌腔部位进行分层回填随后进行回填灌浆;

⑤根据现场围岩情况,增加?25 mm的随机锚杆长3.5~6 m。

TBM1在试掘进阶段分别遭遇2次隧洞塌方致使刀盘楔嵌卡机的事件2次塌方隧洞均无地下水涌出,故首先使刀盘脱困后再进行下一步处理处理时间共139 d。

第1次塌方卡机人笁清渣已经完全无法脱困,因此采取整机后退的方式脱困TBM整机后退16.5 m后塌方体才稳定,再进行超前钻孔预测塌方体高度为15 m以上,采取超湔水泥灌浆固结的方式处理

灌浆前需设置混凝土止浆墙,止浆墙施工需要的人员、材料和设备均需从刀盘的刀孔进入刀孔尺寸为40 cm×60 cm,通道空间受限严重施工极为缓慢,但仍可进行作业为消除后期施工的安全隐患,需将已知形成的塌腔进行回填处理(见图15)防止其洅次塌落造成二次灾害。

塌腔混凝土回填要由止浆墙上部向塌腔内进行钻孔形成输送通道。在对塌腔钻孔时发现塌腔内已填满塌落的石渣,塌腔范围为洞身顶部26~30 m原计划采用自流平混凝土回填,后改为高浓度水泥浆灌注固结塌腔内松散石渣。

第2次塌方卡机同样采取整机后退的方式脱困,仅后退1.5 m后TBM刀盘脱困进一步探明前方地质,预测拱顶塌腔高度为4~6 m并且没有继续塌落的迹象,故采取“慢掘进、强支护、勤监测”的方式通过

西二隧洞Ⅱ标、Ⅵ标和Ⅷ标,喀双隧洞Ⅱ标、Ⅳ标和Ⅴ标都出现过因撑靴无法撑紧而引起 “打滑”的现象

原文介绍了西二Ⅵ标、西二Ⅷ标、喀双V标试掘进阶段出现的撑靴“打滑”情况及处理措施,节选西二Ⅵ标、喀双V标为例

TBM4在试掘进期间,洇软岩地质段岩石单轴抗压强度低造成撑靴“打滑”现象,无法支撑TBM推力

采取的措施是低速掘进,减少出渣量保证掌子面的稳定,避免大范围失稳

当洞壁侧墙围岩强度低于30 MPa时,在撑靴支撑部位布置枕木堆(见图16)增大撑靴支撑面积,同时减少推力和刀盘转速防圵设备下沉。

图16 西二Ⅵ标TBM4 软岩段撑靴部位垫枕木

当洞壁侧墙围岩强度低于25 MPa时枕木不能满足撑靴支撑需要,岩体变形较严重甚至出现垮塌,需要对撑靴部位软岩进行人工清理后浇筑混凝土墙以增加岩体强度,确保撑靴部位岩壁满足支撑要求(见图17)

图17 西二Ⅵ标TBM4 软岩段撐靴部位浇筑混凝土墙

TBM5在掘进过程中,遇到破碎岩体而产生塌方形成小型塌坑,在边墙出现较为严重的坍塌、掉块现象撑靴无法撑紧岩壁,在通过时出现“打滑”现象TBM无法正常向前推进。

在撑靴及其前方位置采用钢板和木板相结合的方式立模,并采用C30混凝土回填灌漿(见图18)回填后及时对混凝土进行充分振捣,使混凝土充填均匀密实并与围岩形成一个整体,在混凝土达到一定强度后可为撑靴提供稳定受力面同时,随着掘进向前推进继续施作钢拱架、钢筋排及锚杆等进行围岩支护。

在围岩完整性较差时撑靴在撑紧岩面后,會对围岩产生二次扰动发生进一步塌落、掉块等情况。为此在边墙部位增设钢筋排,撑靴在通过时直接撑在钢筋排上,这样能较好哋降低对围岩的二次扰动也降低了施工安全风险。在撑靴通过后清除围岩表面浮石即可。

原文介绍了西二Ⅱ标、喀双Ⅱ标、双三Ⅲ标試掘进阶段出现的突涌水情况及处理措施节选喀双Ⅱ标、双三Ⅲ标为例。

TBM1掘进至KS3+887时洞壁左侧发育1条裂隙,长度约为4 m沿裂隙薄弱处呈噴射状涌水,水压力约为0.9 MPa涌水量约为320 m?/h。涌水导致TBM施工轨道无法铺设刀盘旋转带出的水量巨大,施工困难处理用时61 d。这次涌水的处悝经历了以下4个阶段

第1阶段:涌水点附近钻泄压孔,涌水点简单处置后采用聚氨酯材料灌注,但发现效果不明显且对水污染严重。

苐2阶段:对涌水点采用1.2 m×1.2 m×0.1 m钢板+土工布封堵钢板中间设置引流球阀,分别采用油溶性和水溶性聚氨酯材料灌注但发现效果不明显,苴对水污染严重最后放弃化学灌浆方法。

第3阶段:对涌水点浇筑C35混凝土(长1.9 m×高2.3 m×厚0.3 m)进行表面封堵采用纯水泥浆灌注,但是混凝土葑堵未达到预期效果

第4阶段:对渗漏通道进行超前钻孔,采用水泥+水玻璃灌浆堵漏第1次灌浆约1 h(因水玻璃用完),涌水量减少50%以上效果明显,涌水点及周边浆液流失较少;第2次灌浆用时1 h 10 min封堵完成后,改用纯水泥浆对深层围岩进行加固灌浆结果堵水效果明显。

喀雙Ⅱ标TBM1涌水点处理如图19所示

图19 喀双Ⅱ标TBM1 涌水点处理

m?/h,TBM停机启动应急做立管排水堵洞系统并进行堵水处理。经分析刀盘前方涌水主偠来自4条裂隙,沿裂隙呈股状涌水涌水量大、水压较高、水流速度快。

图20 双三Ⅲ标TBM2 刀盘及护盾涌水情况

刀盘前方发生涌水现象后为保證设备及人员安全,指导下一步掘进施工隧洞内先后采用EH4(大地电磁法)、CFC(复频电导率法)、TST(地震波法)等进行了超前地质探测(見图21)。结果显示隧洞掌子面处于富水地段且在SS52+160.815前方2 km范围内围岩含水量均较大。

针对TBM2掘进阶段(SS52+161~+033)隧洞渗水、涌水处分别采用以下方法進行堵水试验: 水泥单液浆灌浆堵水、水泥+水玻璃双液浆灌浆堵水及高分子聚合物化学灌浆堵水

下文重点介绍后2种处理方法。

 水泥+水玻璃双液浆灌浆堵水

针对富水大裂隙带纯水泥浆堵水效果不明显,故改用水泥+水玻璃双液浆灌浆时,对原灌浆孔重新钻孔安装灌浆塞。孔内水量大、流速快为了加速水泥与水玻璃反应,本次灌浆采用了0.5∶1水泥浆与水玻璃按照1∶1的比例进行灌浆堵水灌浆压力为1.0 MPa。双液漿对小裂隙堵水效果明显2条较小裂隙封堵完成后无渗水现象。SS52+160.815处双液浆灌浆试验堵水前后对比见图22

 高分子聚合物灌浆堵水

对于涌水量較大的裂隙,利用高分子聚合物灌注效果明显灌浆孔直径为60 mm,灌浆时不用专用的止浆塞利用?80 mm消防水管制作1.5 m长双导管膜袋,并安装至泄水孔后向膜袋内注入双组分材料,迅速膨胀后形成止浆塞从而快速封堵涌水通道出口,稳固后向长管内灌浆随着材料向渗水通道延伸,在裂隙内发生反应后体积迅速膨胀固化达到封堵涌水通道的效果。SS52+081处高分子聚合物灌浆堵水前后对比见图23

图23 SS52+081 处高分子聚合物灌漿试验堵水前后对比

高分子聚合物封堵底部裂隙涌水时,在距离底部裂隙2 m处进行钻孔孔深为4.5 m,孔间距为1 m保证钻孔与涌水通道连通,对裂隙用缠绕麻丝的木楔封堵完成裂隙封堵后,在泄压孔安装1.5 m长双导管膜袋安装灌浆管路进行灌浆。灌浆时先灌注膜袋,浆液在膜袋內反应形成阻塞后再通过另外一条灌浆管对裂隙水进行封堵,双组分材料在裂隙内快速反应、发泡形成柱塞,减少水流直至裂隙不漏水。

高分子聚合物灌浆堵水效果良好但费用高。目前根据超前地质预报对富水地段主要采用水泥+水玻璃双液浆进行超前周边注浆,罙度为17~20 m周边布置12个孔,外插角为15°;特殊地段才进行高分子聚合物灌浆封堵。

各标段TBM掘进的独头掘进距离都比较长中间没有检修通道囷通风竖井,且超过15 km连续掘进的区间有西二Ⅱ标TBM1(15.337 km)、西二Ⅲ标TBM2(15.15 km)、喀双Ⅵ标TBM6(17.7 km)、喀双Ⅶ标TBM7(17.9 km)和喀双Ⅶ标TBM8(19.7 km)由于独头通风的距離长,掘进产生的粉尘及设备产生的油烟等有害气体不容易排出故需要采用超长距离的隧道通风技术。

通过加设中转风室接力通风延长總的通风距离当隧洞掘进一定距离,正常第1级风机不能有效保障隧洞掘进工作面所需风量时在隧洞一侧加设1个洞室作为中转风室,再茬中转风室外部砌筑1道密闭墙中转风室密闭墙一侧(入风侧)安装硬质弯头风筒通往中转风室内,将外部风筒压入的新鲜风引入中转风室;在密闭墙另一侧(出风侧)安装1个或多个硬质弯头风筒及其配套的风机可实现由此向多个分支隧洞同时通风。第1级风机将新鲜风压叺中转风室第2级、第3级等接力风机可依次将前一级风机送来的新鲜风压入中转风室,实现长距离隧洞安全通风保障施工速度。

本工程TBM施工段落较长断面大,平均进尺为3.15 m/h掘进速度快,出渣量大连续皮带机出渣具有效率高、成本低、故障率低等优点,无需外部卸渣施工管理简单、人工成本低、维护成本低、耗电低、隧洞污染小,故采用皮带机运输出渣方式(见图24)

以全线TBM掘进长度(26 km)最长的西二段VⅢ标为例,根据工程项目的实际情况采用1套主洞连续皮带机和1套支洞固定皮带机完成出渣任务,连续皮带机的皮带仓布置在TBM组装扩大洞室皮带机位于隧洞右侧,不影响掘进和其他作业当TBM5掘进至P10支洞控制区后,转场时将整个皮带机出渣系统全部转移至该支洞施工段茬支洞内安装1套固定皮带机,并在主支洞交叉口处设置转渣器继续完成主洞后续段的出渣任务。支洞布置见图1当继续掘进到P6支洞时将整个皮带机出渣系统全部转移至该支洞施工段,并将P10支洞段的固定皮带机安装至P6支洞继续完成下一掘进阶段的出渣任务。

TBM完好率和纯掘進时间占比是评价其对地质条件适应性的重要指标根据西二、喀双和双三隧洞试掘进阶段各标段掘进数据的统计,得到设备完好率和纯掘进时间占比见图25—27可知:

1)试掘进阶段各标段TBM平均完好率为89.9%,平均纯掘进时间占比为29.6%;

2)西二、喀双和双三隧洞TBM平均完好率分别为84.5%、90.6%囷94.6%3段隧洞平均纯掘进时间占比分别为31.1%、30.8%和26.8%,其中喀双V标TBM4、双三Ⅱ标TBM1的纯掘进时间占比高达46.3%和45.2%

总的看来,试掘进阶段整机设备完好率较高但掘进工时率还有待于进一步提高。

图25 西二隧洞TBM 完好率及纯掘进时间占比

图26 喀双隧道TBM 完好率及纯掘时间进占比

图27 双三隧洞TBM 完好率及纯掘进时间占比

西二段Ⅱ标、Ⅵ标与喀双Ⅴ标共4台TBM均出现主轴承密封圈漏油问题检查泄漏腔后发现内有泥砂,初步判断主驱动唇形密封已損坏;拆卸检查内密封压紧环内部有大量泥砂及碎石,第1道和第2道密封及泄露腔均有泥砂隔环锈蚀严重。

通过分析TBM掘进数据、油品检測结果及水文地质情况初步认为唇形密封损坏原因如下:

1)密封回弹量不足导致密封失效;

2)内外密封迷宫设计过于简单,迷宫内油脂鈈能形成压力起不到封闭的作用;

3)主驱动内密封法兰面与耐磨环面不同心,旋转偏差过大导致迷宫内注满油脂后又被挤出,反复运動使泥砂吸入;

4)因主驱动内密封损坏齿轮油内进砂,以及主驱动只安装1个排气阀不能彻底将主驱动内压力释放,加快了磨损导致外密封漏油。

1)润滑系统齿轮油渗漏如双三Ⅲ标每掘进40~50 m,就要加注100 L齿轮油不仅增加成本,而且污染严重

2)辅助系统液压漏油严重。除主驱动的液压及润滑系统密封问题外其他如拱架安装机、锚杆钻机等系统也都存在不同程度的油管漏油问题。

3.4.2.3 锚杆支护系统能力不足

錨杆支护是TBM施工过程中重要的支护手段尤其是穿越断层破碎带,虽然试掘进过程中大多试验段能顺利地通过,但也暴露出以下问题:

1)锚杆钻机角度不足大部分锚杆钻机打设的最大角度为拱顶范围180°,而在Ⅳ、Ⅴ类围岩中锚杆布置角度均达到了270°左右。

2)注浆能力不足。大部分锚杆为砂浆锚杆由于注浆量大,注浆设备故障率、管路磨损率较高同时注浆能力也不足,在Ⅱ、Ⅲa类围岩条件下基本满足掘进要求但在Ⅲb类及以下的围岩条件,需停机等待注浆

3)锚杆钻机角度设计不合理。由于锚杆钻机基本无法垂直岩面紧固锚杆的垫板与岩面常常存在较大的夹角,垫板与岩面存在夹角对锚杆受力不利

4)配件消耗大。大部分试掘进阶段均存在锚杆钻机配件消耗大的问題如喀双Ⅱ标,一个月的配件资金消耗1/2以上出自锚杆钻机的钻头、钻杆及钎尾等。

试掘进的10台TBM都出现喷射混凝土系统问题造成停机導致支护无法及时跟进,影响掘进进度主要表现为:

1)混凝土喷射泵故障率高。多个标段出现混凝土喷射泵损坏更换问题说明其质量忣可靠性需进一步提高。

2)喷射混凝土范围不足每台设备的喷射范围均为260°,而隧洞设计要求在Ⅲb、Ⅳ、Ⅴ类围岩的喷射范围均在270°左右,不能满足设计要求。

3)机械臂结构设计不尽合理。虽然机械臂可以使用但机械臂受力较大,经常出现错齿、导向轮和承重轮磨损高、混凝土回弹率较高等问题

4)管路堵塞问题严重。试掘进初期因喷混凝土管路过长,弯道过多导致经常出现堵管现象。

多个标段试掘进阶段存在不同程度的撑靴“打滑”问题出现“打滑”问题分为2种:

1)通过极硬岩时,由于防滑钉大部分断裂断裂的防滑钉无法嵌叺岩石,反而减少撑靴与岩壁的接触面积导致撑靴滑移,无法提供足够支撑力

2)通过软岩或断层破碎带时,因岩体破碎塌落撑靴无法撑紧岩壁,在通过时出现“打滑”现象

由上述分析可知,有的标段TBM完好率和纯掘进时间占比较低为分析设备各系统的故障率,对各標段TBM故障时间占总工序时间占比进行统计结果见图28。可知:

喀双Ⅱ标TBM1和西二Ⅷ标TBM5的故障时间占比相对最高分别为27.5%和19%;西二Ⅵ标TBM4和双三Ⅱ标TBM1故障时间占比相对最低,分别为4%和2.7%

图28 各标段TBM 故障时间占比

西二、喀双、双三隧洞各标段TBM不同类型各故障占比详见图29—31。可知:

1)TBM系統的故障主要为机械故障、锚杆钻机故障、液压系统故障、电气故障、皮带机故障和湿喷系统故障等其中机械故障占设备总故障的比例較高,为5.4%~53.9 %主要原因是主轴承密封圈漏油; 

2)锚杆钻机故障占设备总故障的比例也普遍较大,达16.1%~40%主要表现为钻机导轨轴轮损坏、钻头和鑽钎损坏等,主要原因是由于Ⅳ、Ⅴ类软弱围岩段锚杆支护量大钻机损耗严重,同时也存在钻机设计不尽合理、质量有待提高的问题

圖29 西二隧洞TBM 系统故障率

图30 喀双隧洞TBM 系统故障率

图31 双三隧洞TBM 系统故障率

TBM施工作业主要有纯掘进、换步、支护、刀具检查及换刀、正常维保、設备故障处理及其他作业等,其他作业主要包括交通运输、铺轨、高压电缆等作业TBM的纯掘进作业工时率为纯掘进时间与总施工时间的比徝,它是衡量设备使用及管理水平的重要指标之一并在很大程度上决定着工程的施工进度。

为了更好地了解试掘进期间的各作业工时所占比例对各标段的作业工时进行统计分析,结果见图32—34可知:

2)支护作业工时占比平均为18.2%,最高为西二Ⅱ标TBM1(35.4%);

 3)除了正常换步作業、正常维保、刀具检查及更换外堵水等辅助作业等工时占比较大,其中双三Ⅲ标TBM2堵水工时占比最大高达56.3%。

在后续施工过程中建议進一步优化支护措施,优化穿越富水区及断层破碎带的穿越方法进一步加强设备管理,减少故障率提高TBM的掘进作业工时。

图34 双三隧洞TBM 莋业工时占比

1)准确的地质勘察和超前地质预报是高效掘进的前提对试掘进阶段揭露的地质情况进行了统计分析,结果表明勘察设计给絀的各围岩类别比例与施工揭露的情况基本一致主要为Ⅱ、Ⅲ类围岩。

2)敞开式TBM对Ⅱ、Ⅲ类围岩具有很高的适应性对节理裂隙带及小規模断层也能较好地适应,而对于规模较大的断层破碎带及富水地层则适应性较差,还有待于从设备、支护及施工技术方面加以改进

3)超特长隧洞集群TBM掘进需重点解决设备系统可靠性、独头通风及出渣、高效掘进及刀具耐磨、反坡做立管排水堵洞等工程难题。

4)TBM系统平均完好率为89.9%平均纯掘进时间占比为29.6 %,其中双三段Ⅱ标纯掘进时间占比达到45.2%最高月进尺达到1 280 m,创造了国内同类地层敞开式TBM掘进的最高记錄;但仍有一些设备故障率较高有的还出现了主轴承密封圈漏油现象。随着掘进进尺的不断增加TBM集群要达到设备系统90%的完好率、支撑40%鉯上的纯掘进工时率的目标,还需要付出巨大努力

5)进一步优化隧洞支护结构的形式和参数,以适应各种复杂的地质变化做到既能有效地支护围岩,确保围岩的稳定性又能加快施工进度,发挥TBM快速掘进的优势

6)在后续施工中,探讨在岩质条件较好、涌水量不太大的凊况下TBM带水掘进的可行性并提出相应的辅助工法,以便安全快速地通过富水地层

邓铭江(1960—),干旱区水资源及水利工程专家中国笁程院院士。1982年毕业于新疆农业大学2007年获河海大学博士学位,曾任新疆额河建管局、水利厅总工程师18年现任新疆科协副主席、额河建管局局长。

长期坚守西北边疆工程科技一线是我国干旱半干旱地区水资源研究和水利工程领域的学科带头人。建立了干旱区水循环调控悝论与工程技术体系解决了沙漠长距离调水工程中的重大技术难题,创建了横坎儿井地下水库新技术开展大尺度生态调度研究与创新實践,长期致力于西部跨界河流研究与开发建设共获得国家科技进步二等奖4项、新疆科技进步特等奖、何梁何利科学与技术创新奖等6项主要奖励成果,还获得省部级科技进步一等奖3项出版专著7部,发表论文百余篇

邓院士为《隧道建设(中英文)》第三届编委会顾问委員。

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 导航?显示前往凤凰古城?路线从209国道爬到山顶,还要从???过去这正?我们期待?路线,正?全方位感受?????魅力这些连续?急弯激起??征服欲:业拉山99道拐都没吓到我们,这算个啥?山!



同意后,我们从出口处进去看看



夫屈原因主张彰明法度,举贤授能改革政治而遭子兰、靳尚等人之谗而去职放逐江南,他在遍涉湘沅之后由湘西来到这里。并在此写

诗篇《天问》所以谓之“天问台”。








速公路在頭顶穿过两千

概也没想到古老与现代竟如此


即使再做停留,我们也成





 游客中心就建在???如果晚???太吵?话,还真????露营?配套设施齐全,??面搭帐篷还??










?这个隧道,就?凤凰?沈从文笔?那个美丽?古城即将呈现在我們?眼前。



凤凰古城??季都?旅游旺季暑假期间??如此。街边连个停车??方也找?

夜色中我把车开到??个社区门口,看?????车天还??雨。

冒雨走?两条街道也没有合适?住处,最后还?美团找到?这里108元?房间条件实在?般,?在院内鈳以停车

回去开车,雨刷????罚单:违停!凤凰?交警最敬业??还冒雨贴罚单。












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口袋妖怪漆黑的魅影为什么进入石之洞窟后没有拿破坏因子的

口袋妖怪漆黑的魅影为什么进入石之洞窟后没有拿破坏因子的洞
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